三级黄色在线视频中文,国产精品一二三区,在线观看三级,成人午夜久久,日韩国产一区二区,韩日免费av,日韩成人一级

庫馬克碳素廠組裝車間信息化集成應用

來源:網(wǎng)絡

點擊:1599

A+ A-

所屬頻道:新聞中心

關鍵詞: 庫馬克,碳素廠組裝車間,工業(yè)以太網(wǎng),信息化

    1 引言

        隨著計算機網(wǎng)絡技術的發(fā)展,以太網(wǎng)在工業(yè)控制領域發(fā)展迅速。與以往現(xiàn)場總線相比,工業(yè)以太網(wǎng)提供一個開放的標準,可以實現(xiàn)企業(yè)從現(xiàn)場控制到管理層全面的無縫聯(lián)接,解決了由于協(xié)議的不同而導致信息孤島的問題。

        但是當前有一大部分較早建立的工廠,由于當時技術限制,信息化程度不高,數(shù)據(jù)采用手工統(tǒng)計等落后管理方式。對于這一部分的工廠,如何進行有效信息化改造,是一個值得研究的方向。

        本文以中鋁某分公司碳素廠組裝車間的工業(yè)以太網(wǎng)改造工程為例,進行說明。


    2 現(xiàn)狀描述

        該碳素廠組裝車間建設于90年代初期,其工藝和電氣的設計起點較高,工藝上采用了先進的懸掛式輸送機來連接陽極組裝車間各工位,設備配置先進而且齊全,主要設備都是引進德國KHD公司的先進設備。其電氣控制系統(tǒng)設計也采用了先進的PLC控制方式,采用的PLC為當時的主流產(chǎn)品,其中的PLC分為兩種:引進設備采用SIEMENSS5系列,采用SIEMENSS5系列PLC控制的設備有6#鐵環(huán)壓脫機、7#鐵環(huán)壓脫機、8#鐵環(huán)壓脫機、澆鑄站、殘極壓脫、殘極破碎、電解質清理、導桿清理、導桿矯直系統(tǒng),懸鏈系統(tǒng)、新陽極輸送、裝卸站、電解質二次破碎、沾石墨、500噸破碎機等系統(tǒng);國產(chǎn)設備采用國產(chǎn)華光SG-8、SU-6系列,采用華光SG-8、SU-6系列PLC控制的設備有懸掛式輸送機、新陽極輸送、殘極裝卸站、電解質二次破碎等系統(tǒng)。

        這些控制系統(tǒng)雖然設計起點都比較高,但都屬于早期的、老式的產(chǎn)品,各設備之間采用硬件聯(lián)接易出故障,缺乏統(tǒng)一網(wǎng)絡化的管理,使得生產(chǎn)數(shù)據(jù)的采集、歸檔、統(tǒng)計、報表等方面的工作都不得不靠人工進行。因而,需要對控制系統(tǒng)進行升級改造,以實現(xiàn)集中化控制網(wǎng)絡化管理。

    3系統(tǒng)要求和預期

        1 改造后的控制系統(tǒng)應具備強大的組網(wǎng)功能以及開放的網(wǎng)絡功能,以便于接入預期的碳素廠生產(chǎn)MES系統(tǒng),也便于與其它網(wǎng)絡進行數(shù)據(jù)交換。

        2 改造后的控制系統(tǒng)應能全面實現(xiàn)監(jiān)控、操作、報警、記錄、報表和打印等功能。在滿足生產(chǎn)需求的前提下,盡可能減免常規(guī)二次儀表。

        3 改造后的控制系統(tǒng)應是新型的、先進的自動化控制系統(tǒng),以保證改造后的控制系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性和可靠性,以保障生產(chǎn)設備的安全、穩(wěn)定和可靠運行。

        4 改造后的控制系統(tǒng)應具備易擴展性,便于系統(tǒng)自身容量的擴展。

        5 改造后的控制系統(tǒng)應具備改造前控制系統(tǒng)所具備的的控制要求和功能,同時具備新增部分的控制功能以及需要修改部分的控制功能。

        6 改造后的控制系統(tǒng)應保留設備的就地操作功能,以確保生產(chǎn)設備的可操控性,保障生產(chǎn)設備的安全運行。

    4方案設計

    4.1網(wǎng)絡構架

        根據(jù)現(xiàn)狀以及系統(tǒng)要求,工業(yè)以太網(wǎng)采用星形拓撲結構進行組網(wǎng),核心節(jié)點都采用光纖交換機,其中中央控制室設置一個節(jié)點,中頻爐、五百噸破碎、二次電解質破碎控制室分別設置一個光纖交換機作為分節(jié)點。

        以太網(wǎng)接入設備包括:工程師站,服務器,工作站,PLC站。

        工程師站為工程師調試維護系統(tǒng)之用,安裝有Step7,Wincc開發(fā)版 SIMATIC NET 等軟件。系統(tǒng)運行正常時,工程師站點不作任何操作,當修改PLC梯形圖程序或服務器組態(tài)數(shù)據(jù)損壞時,可以從工程師站重新下載PLC梯形圖和組態(tài)數(shù)據(jù)。

        服務器Wincc組態(tài)畫面、數(shù)據(jù)等是從工程師站下載而來的。服務器主要是與PLC站點通訊,實時監(jiān)控PLC站點狀態(tài),并根據(jù)預選設置,存儲生產(chǎn)中的數(shù)據(jù),同時把組態(tài)和實時數(shù)據(jù)共享給各工作站,工作站不直接與PLC通訊,所有的數(shù)據(jù)均讀自服務器。服務器上預留MES系統(tǒng)接口。

        工作站是操作員直接參與生產(chǎn)控制的人機界面。操作員在工作站登陸服務器Wincc組態(tài),輸入用戶名和密碼,Wincc自動根據(jù)權限顯示不同的畫面??蓪崿F(xiàn)實時監(jiān)控、操作、報警、記錄、報表和打印等功能所有數(shù)據(jù)均來自服務器,不保存任何數(shù)據(jù)。


        PLC站點直接控制各設備,采集生產(chǎn)數(shù)據(jù),通過以太網(wǎng)傳送到服務器。

        車間原來由15套PLC系統(tǒng)組成,其中一部份為SIEMENS公司老一代的S5 PLC,一部分為國產(chǎn)華光PLC,舊的PLC系統(tǒng)已使用多年,大部分型號PLC已經(jīng)停產(chǎn),庫存配件已近枯竭,很難滿足生產(chǎn)要求,完全可以淘汰。

        S7系統(tǒng)PLC為SIEMENSS5系列PLC更新?lián)Q代產(chǎn)品,在產(chǎn)品結構和接線設計上有很大的延續(xù)性,根據(jù)現(xiàn)場實際情況,采用S7系列PLC替換S5系列。國產(chǎn)PLC也同時替換為S7系列PLC。

     

        根據(jù)客戶要求增加工頻率PLC系統(tǒng)一套。

        其中光纖交換機和服務器,是系統(tǒng)的關鍵設備,為提高可靠性, 單獨提供不間斷電源(UPS)供電,服務器設置兩臺互為備用。服務器Wincc組態(tài)根據(jù)說登陸的工作站名稱不同,自動按權限顯示不同的畫面,防止不同站點的操作員誤操作。

        組態(tài)冗余系統(tǒng),通過兩個互連服務器的并行操作和故障時自動切換服器,若其中一臺服務器故障,客戶機終端將自動切換到冗余服務器,若故障服務器恢復正常后,所有測量值檔案和報警檔案將被自動同步比較和更新。組態(tài)冗余系統(tǒng)可以提高系統(tǒng)的可靠性、降低停機時間、可增強 WinCC 和系統(tǒng)的總體可靠性。

     

    以太網(wǎng)站點IP分配

    PLC


     1#裝卸站
     192.168.0.1
     
    2#懸鏈
     192.168.0.2
     
    3#二次電解質破碎
     192.168.0.3
     
    4#殘極壓托
     192.168.0.4
     
    5#采集破碎
     192.168.0.5
     
    6#鐵環(huán)壓脫
     192.168.0.6
     
    7#鐵環(huán)壓脫
     192.168.0.7
     
    8#鐵環(huán)壓脫
     192.168.0.8
     
    11#導桿清理
     192.168.0.11
     
    12#沾石墨
     192.168.0.12
     
    14#澆鑄站
     192.168.0.14
     
    15#新陽極輸送
     192.168.0.15
     
    500噸破碎
     192.168.0.16
     
    中頻爐
     192.168.0.17
     
    PC


     工程師站(ES)
     192.168.0.100
     
    服務器1
     192.168.0.201
     
    服務器2
     192.168.0.202
     
    工作站(中控室)
     192.168.0.203
     
    工作站(中控室)
     192.168.0.204
     
    工作站(二次電解質破碎)
     192.168.0.205
     
    工作站(500噸破碎)
     192.168.0.206
     
    工作站(中頻爐)
     192.168.0.207
     
    工作站(中頻爐)
     192.168.0.208
     

    4.2組態(tài)及程序

        在 STEP 7 的 全集成自動化框架內組態(tài)管理 WinCC 工程項目。這種方式下, WinCC中不用組態(tài)變量和通訊,在 STEP 7中定義的變量和通訊參數(shù)可以直接傳輸?shù)絎inCC 中。工程組態(tài)任務量可送還減少一半以上,并且可以減少組態(tài)錯誤的發(fā)生。

        全集成自動化的還可提供對重要的集成診斷功能。與其它SIMATIC組件相連接,SIMATIC WinCC支持對正在運行的系統(tǒng)和過程的診斷,即

    -  直接從WinCC進入STEP 7硬件診斷。

    -  從WinCC畫面調用STEP 7程序塊。

    -  應用WinCC通道診斷軟件的通訊連接診斷。

    -  應用WinCC/ProAgent的可靠的過程診斷。

        S5系列PLC要進行淘汰,其中的梯形圖必須轉化為S7梯形圖,可以通過SIEMENS提供的Converting S5 Files軟件進行轉換。

        國產(chǎn)華光PLC梯形圖可以手工轉換為S7梯形圖。由于梯形圖較長,也可以采用自編程序對華光PLC原程序STL語言解析轉化為S7源程序。

        原PLC站點之間采用硬件I\O方式通訊,易出故障,且不易更改。在新的系統(tǒng)中,PLC站點的通訊將采用以太網(wǎng)方式,提高穩(wěn)定性和擴展性。

        對于相隔距離較遠的單臺設備,則通過Profibus  DP 現(xiàn)場總線將PLC與現(xiàn)場級連接ET-200分布式I/O模塊之間的快速、循環(huán)的數(shù)據(jù)交換,具有快速的響應時間和高抗干擾度。并且大大減少控制電纜的敷設。

        利用SIMATIC公司PLC支持多任務工作功能,將原來工藝關聯(lián)性很大的多個PLC系統(tǒng)程序合并到一個PLC中進行統(tǒng)一控制。硬件上通過Profibus 現(xiàn)場總線連接現(xiàn)場的遠程擴展機站。

        在危險區(qū)設計布防視頻監(jiān)控系統(tǒng)。使用網(wǎng)絡視頻軟件,可以實現(xiàn)視頻網(wǎng)絡多地方共享。

    5現(xiàn)場施工調試

        1 首先構建整個車間的光纖和以太網(wǎng)架構,這樣調試過程中可多人協(xié)同工作,程序調試和上位機調試可同時進行。

        2 核查原PLC控制柜的外接線路與PLC程序的準確性,統(tǒng)計好線路和元件改動和增加部分的工作內容。對原S5 PLC,可以保留原有柜體和低壓器件等元器件、只需按S7更改相應配線成柜即可,降低了改造費用和風險。對于非SIEMENS品牌PLC,由于線路差別太大,重新設計控制柜。

        3 現(xiàn)場部分老化電纜的更換, 不良接近開關、光電開關、電磁閥及部分MCC柜內部分元器件的更換和增加,新增的數(shù)字量、模擬量信號電纜的敷設,這可以避免PLC程序調試過程中的大量錯誤干擾。

        4 利用車間計劃的停產(chǎn)檢修時間(1.5~~2天/周)內,每個星期完成改造一套PLC, 詳細實施步驟為:

    ※   對柜內原系統(tǒng)的模塊、接線端子進行檢查、核對、線號標記和拆卸;對每個進出電控柜的線路進行分類統(tǒng)計標記和拆卸。(部分柜體整體拆卸)。

    ※   在原柜內,按新設計圖S7-400/300系統(tǒng)的模塊、新增元器件、接線端子安裝、電源線路、I/O線路接線(對部份柜體需整體拆卸后在原位安裝新柜,按新設計圖完成接線)。

    ※   程序下載及調試。

        5 視頻監(jiān)控部分的施工和調試。

        6 系統(tǒng)整體調試成功后,對模擬屏和現(xiàn)場部份廢棄的操作柜(臺)拆除。

     

    6車間控制系統(tǒng)改造自動化水平

        1 改造后的控制系統(tǒng)具備強大的組網(wǎng)功能以及開放的網(wǎng)絡功能,可以便捷的與其它網(wǎng)絡進行數(shù)據(jù)交換。

        2 通過上位機實現(xiàn)整個車間設備的操作與監(jiān)控,人機界面全面實現(xiàn)如下功能 :圖形制作功能、控制組態(tài)功能、程序監(jiān)控功能、事故報警功能、故障診斷功能、數(shù)據(jù)記錄功能、報表打印功能、網(wǎng)絡通訊功能、權限管理功能、改造工作內容。

        3 改造后的控制系統(tǒng)保留了設備的就地操作功能,以確保生產(chǎn)設備的可操控性,保障生產(chǎn)設備的安全運行

    7結束語

        1 該控制系統(tǒng)升級改造工程歷時四個月,經(jīng)過精心的方案設計,周密的施工準備,合理的施工安排,使車間的改造工作沒有造成企業(yè)停產(chǎn),保證了大型電解鋁生產(chǎn)的原料工作供應,不但沒有給企業(yè)帶來停產(chǎn)的損失,還將改造的成本降到最小。

        2 設備狀態(tài)及性能穩(wěn)定可靠,各項功能指標均達到用戶的工藝要求。系統(tǒng)的穩(wěn)定性不僅得到徹底的改觀,系統(tǒng)性能也得到提升。設備用戶重新掌控了設備的可用、可靠和可維護性,用戶不再受制于設備的不穩(wěn)定。昂貴的進口設備又煥發(fā)出青春的活力。

     

    參考文獻:

    1、《Wincc組態(tài)》 西門子

    (審核編輯: 智匯小新)

    聲明:除特別說明之外,新聞內容及圖片均來自網(wǎng)絡及各大主流媒體。版權歸原作者所有。如認為內容侵權,請聯(lián)系我們刪除。