1 引言
提升機是礦井的關(guān)鍵和重大安全設(shè)備之一,廣泛用于煤炭、有色金屬、黑色金屬、非金屬、化工等礦山的豎井、斜井的提升系統(tǒng),用作提升礦物和物料、設(shè)備及運送人員等,是礦井系統(tǒng)的咽喉。在整個生產(chǎn)過程中,占有非常重要的地位,它不僅關(guān)系到礦井的正常安全生產(chǎn)和生產(chǎn)效率,而且直接影響上下井人員的生命財產(chǎn)安全,因此,它的電氣傳動及控制裝置一直是各國傳動界的一個重要研究領(lǐng)域。大多數(shù)傳統(tǒng)的礦井提升機采用繞線轉(zhuǎn)子異步電動機轉(zhuǎn)子回路串電阻的交流調(diào)速系統(tǒng),這種系統(tǒng)屬于有級調(diào)速,低速轉(zhuǎn)矩小,轉(zhuǎn)差功率大,啟動電流和換擋電流沖擊大;中高速運行振動大,制動不安全、不可靠,對再生能量處理不力,斜井提升機運行中調(diào)速不連續(xù),容易掉道,故障率高。礦用提升機的技術(shù)更新改造要求迫在眉睫。而采用dsp全數(shù)字變頻調(diào)速技術(shù)的現(xiàn)代交流調(diào)速系統(tǒng)代表礦井提升機技術(shù)的先進水平。
2 原礦山提升機調(diào)速系統(tǒng)簡介
大陽煤礦是山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司的重點煤炭企業(yè),是蘭花公司第一個利稅大戶和第一座高產(chǎn)高效礦井,現(xiàn)有員工1800余人,固定資產(chǎn)1.8億元,年生產(chǎn)能力達150萬噸,屬國有中型礦井,晉城市安全質(zhì)量標準化示范礦井,“安全文明生產(chǎn)”特色礦井。大陽煤礦副井原有一臺礦井提升機,該提升機采用線繞式異步電動機,用轉(zhuǎn)子串電阻的方法調(diào)速。該提升機電控系統(tǒng)存在如下不足:
?。?)擋位調(diào)節(jié),調(diào)速不連續(xù),運行中機械振動大,礦車沖擊大,制動不安全,常易出現(xiàn)“掉道”現(xiàn)象;
(2)啟動及換擋時沖擊電流大,啟動電流一般是額定電流的2~3倍,有時會更大,如果加速快,甚至?xí)鹂傞_關(guān)跳閘;
?。?)調(diào)速時大量的電能消耗在電阻上,不但浪費嚴重,也造成工作環(huán)境的惡劣,空間噪聲大;
?。?)維修量大,不方便,由于操作時交流接觸器頻繁動作,易造成觸點及線圈的燒壞,轉(zhuǎn)子更換碳刷頻繁;
?。?)耽誤生產(chǎn),礦井是連續(xù)24h工作,生產(chǎn)量大,任務(wù)繁重,由于電控系統(tǒng)設(shè)計落后,制造工藝落后,即使是短時間的維修,也會給生產(chǎn)帶來損失。
隨著交流變頻技術(shù)的發(fā)展和成熟,變頻調(diào)速性能的優(yōu)越性日益顯現(xiàn)。以變頻器為核心的調(diào)速系統(tǒng),在交流礦井提升機上也越來越多的被采用,徹底改變了沿襲幾十年的交流提升機轉(zhuǎn)子串電阻分級調(diào)速的模式,使提升機獲得平穩(wěn)、安全、可靠的運行狀態(tài)。避免了嚴重的機械磨損,防止較大的機械沖擊,減少機械部分維修的工作量,延長提升機械的使用壽命。采用變頻控制的提升機,基本上可以獲得與直流電機相同的調(diào)速和制動性能,而對電機的要求相對要低,適用普通異步電動機,無需改造。這里我們比較一下轉(zhuǎn)子串電阻的調(diào)速方式和采用變頻器調(diào)速方式的優(yōu)缺點,如附表所示。
蘭花集團公司領(lǐng)導(dǎo)下決心對該提升機電控系統(tǒng)進行改造,通過對目前高壓提升機變頻器在礦井提升機系統(tǒng)中的使用情況深入調(diào)查后,決定選用山東新風光電子科技發(fā)展有限公司生產(chǎn)的高壓提升機變頻器和山西華威電控公司生產(chǎn)的變頻提升機電控系統(tǒng),見圖1。
大陽煤礦礦井提升機基本參數(shù):
提升機:洛陽礦山機械廠
提升機類型:jk2-2.5
滾筒直徑:2.5m
最大靜張力:9t
最大靜張力差:5.5t
容繩量:700m
最大速度:3.5m/s
主電動機:湘潭電機廠
主電機型號:jr157-10
電機功率:260kw
定子電壓:6kv
轉(zhuǎn)速:585r/min
額定電流:33a
3 采用jd-bp系列高壓提升機變頻調(diào)速系統(tǒng)優(yōu)點
?。?)風光高壓提升機變頻調(diào)速系統(tǒng)對電網(wǎng)電壓的波動有較強的適應(yīng)能力,電網(wǎng)輸入電壓在-20%~+15%電網(wǎng)電壓波動時,變頻器通過輸出電壓自動補償算法可維持滿載輸出,保證長期正常運行。供電瞬時失電5個周波內(nèi)可滿載運行不跳閘,允許切換間隔3s。不受電網(wǎng)電壓和負載變化的影響。
?。?)風光高壓提升機變頻器控制方法采用空間矢量控制原理,響應(yīng)速度快、調(diào)速范圍寬(2~120hz,依據(jù)現(xiàn)場情況可以設(shè)定)和動態(tài)特性精度高,穩(wěn)定性好、起動轉(zhuǎn)矩大(可達到額定轉(zhuǎn)矩的2倍以上),可以實現(xiàn)重載的平穩(wěn)起動。
?。?)電機可以實現(xiàn)無級調(diào)速,加、減速過程平滑,電流沖擊小,大大減輕了機械沖擊的強度。
?。?)dsp芯片控制和plc外端電路接口相結(jié)合,使系統(tǒng)具有很高的可靠性,有很強的故障自診斷功能,具有完整的故障監(jiān)測電路和精確的故障報警保護。能對所發(fā)生的故障類型及故障位置提供中文指示,能在就地顯示并遠方報警,并保存故障發(fā)生的時間、原因、故障點及故障時的運行參數(shù)。便于運行檢修人員辨別和解決所出現(xiàn)的問題。
?。?)風光高壓提升機變頻器真正實現(xiàn)四象限運行,內(nèi)置回饋單元,實現(xiàn)再生能量回饋給電網(wǎng),國內(nèi)最早研制四象限運行高壓變頻器的廠家,技術(shù)水平國內(nèi)領(lǐng)先。
4 改造方案
為了確保安全可靠,讓變頻調(diào)速系統(tǒng)與原調(diào)速系統(tǒng)并存,互為備用,隨時可以切換,如圖1所示。
4.1 高壓提升機系統(tǒng)主回路圖
高壓提升機系統(tǒng)改造主回路接線圖如圖2所示。
為滿足安全生產(chǎn),并根據(jù)客戶要求,此次系統(tǒng)改造保留了原有的工頻系統(tǒng),工頻電源經(jīng)過原工頻操作接到變頻旁路開關(guān)柜的工頻輸入端子。k1、k2、k3為三臺高壓隔離開關(guān),為了確保不向變頻器輸出端反送電,k1、k3與k2采用電磁互鎖操動機構(gòu),實現(xiàn)電磁和機械互鎖。k4為轉(zhuǎn)子側(cè)雙擲開關(guān),變頻運行時,k4切換到變頻側(cè),繞線電機轉(zhuǎn)子線圈經(jīng)雙擲開關(guān)k4后處于短接狀態(tài);工頻運行時,k4切換到工頻側(cè),繞線電機轉(zhuǎn)子線圈經(jīng)k4接至原調(diào)速電阻裝置。當k1、k3閉合,k2斷開,k4切換到變頻側(cè),電機變頻運行;當k1、k3斷開,k2閉合,k4切換到工頻側(cè),電機工頻運行,此時變頻器從高壓中隔離出來,便于檢修、維護和調(diào)試。
另外,為了保證安全,變頻器高壓連跳信號和上一級的高壓斷路器也實現(xiàn)互鎖,變頻器高壓連跳串入上一級高壓斷路器的脫扣線圈,變頻器出現(xiàn)故障時,上一級的高壓斷路器斷開,實現(xiàn)高壓故障連跳功能。
4.2 提升機變頻系統(tǒng)控制回路
蘭花集團大陽煤礦提升機變頻系統(tǒng)控制回路分為兩個部分:
?。?)變頻器內(nèi)部的控制回路,由高速32位的dsp芯片、plc、人機界面共同完成。控制器核心由高速32位dsp芯片運算來實現(xiàn),精心設(shè)計的算法可以保證電機達到最優(yōu)的運行性能。人機界面提供友好的全中文監(jiān)控和操作界面,同時可以實現(xiàn)遠程監(jiān)控和網(wǎng)絡(luò)化控制。plc控制器用于柜體內(nèi)開關(guān)信號的邏輯處理,以及與現(xiàn)場各種操作信號和狀態(tài)信號的協(xié)調(diào),增強了系統(tǒng)的靈活性。
?。?)山西華威電控生產(chǎn)的提升機操作控制臺,由plc、人機界面共同完成。plc控制器用于變頻系統(tǒng)和原工頻系統(tǒng)所有操作信號的邏輯處理,實現(xiàn)變頻器的自動、半自動運行。人機界面提供友好的全中文監(jiān)控和操作界面,同時實現(xiàn)提升機泵站壓力、位置、速度等的實時監(jiān)控。
4.3 風光高壓提升機變頻器系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
風光高壓提升機變頻器,采用若干個低壓變頻器功率單元串聯(lián)的方式實現(xiàn)直接高壓輸出,所用的6kv高壓提升變頻器,變壓器有18組付邊繞組,分為6個功率單元∕相,三相共18個單元,采用36脈沖整流,輸入端的諧波成分滿足國標規(guī)定。jd-bp37型高壓提升變頻調(diào)速系統(tǒng)由移相變壓器、功率單元和控制器組成。
4.4 操作與控制
由于變頻器提供了適應(yīng)提升機現(xiàn)場應(yīng)用的完善的接口,依據(jù)提升機控制系統(tǒng)的不同,采用適當?shù)慕泳€方式,就可以實現(xiàn)靈活的操作方式。
變頻調(diào)速系統(tǒng)可以實現(xiàn)自動運行和手動運行兩種方式:
?。?) 自動運行方式
利用機內(nèi)plc強大的控制能力,通過設(shè)置適當?shù)膮?shù),變頻器就可以實現(xiàn)自動化運行,極大地提高了提升機的運行效率。
如圖3所示,以正轉(zhuǎn)為例,開機時低速爬行時間t1、減速信號動作后延時t2、中速運行時間t3、停機前爬行時間t4都可以根據(jù)現(xiàn)場情況自由設(shè)置。提升機運行過程中,除開、停機外,正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)可以不需要人工干預(yù)。
?。╝) 正轉(zhuǎn)時運行速度曲線 (b) 反轉(zhuǎn)時運行速度曲線
?。?) 手動運行方式
在該方式下,操作者通過提升機控制臺控制電機轉(zhuǎn)速,以實現(xiàn)電機的爬行、加速、減速、恒速運行,但在系統(tǒng)給出減速信號后,為保證整個系統(tǒng)安全,變頻器仍然會啟動機內(nèi)自動減速程序。
?。?)基本控制
交流制動。本提升機用變頻器,交流制動對提升系統(tǒng)的安全運行起到重要作用,當重車在中間停車時,檢測到停機信號后給控制器發(fā)出信號,讓變頻器由高頻迅速地降到低頻(1hz左右),給提升機一低頻制動,讓提升機從高速能較快速地降為低速,待plc檢測到機械制動起作用的信號后,plc發(fā)出信號讓控制器去掉交流制動信號,使提升機靠機械抱閘裝置停穩(wěn)。啟動時,先對提升機施加一交流制動信號,建立啟動力矩,待檢測到機械抱閘信號后發(fā)出信號給控制器去掉交流制動信號,然后由控制器加上啟動電壓讓提升機開始轉(zhuǎn)動。
運行速度的控制。為了減少運行過程中的機械沖擊,在提升機啟動和停止過程中,做到加速度連續(xù),不同的頻率,對應(yīng)不同的加、減速速率,在本裝置的控制中,將不同頻率時的加、減速速率規(guī)劃成一個表格,運行中用查表的方法確定對應(yīng)頻率時的加、減速速率,使提升機平滑運行,減少機械沖擊。再生能量通過功率單元來處理,如圖4所示。
電機處于發(fā)電狀態(tài),功率單元母線電壓vbus升高,當母線電壓超過電網(wǎng)電壓的1.1倍時,高速cpu根據(jù)比較器和相位檢測的結(jié)果輸出六路spwm波形,使逆變塊a中的igbt工作,通過輸入電感,電動機的再生能量最后通過移相變壓器回饋到電網(wǎng),裝置充分利用了移相變壓器對諧波的抵消作用,對電網(wǎng)無諧波污染、功率因數(shù)高、控制簡單、損耗小,返回到電網(wǎng)諧波小于國家標準。
對高壓變頻器而言,輸入電流諧波和輸出電壓諧波是關(guān)鍵指標,這兩項指標經(jīng)國家權(quán)威部門的檢測,均低于國標gb/14549-93和國際ieees519-1992標準中的要求。
國家權(quán)威部門(天津發(fā)配電及電控設(shè)備檢測所和國家電控配電設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心)的檢測共有23項,全部合格,檢測日期是2005年11月。
5 風光提升機變頻器網(wǎng)絡(luò)化系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)化操縱臺,雙plc雙線制控制。操作系統(tǒng)、調(diào)速系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)之間通過工業(yè)局域網(wǎng)絡(luò)進行系統(tǒng)通訊及信號交換,留有與信號系統(tǒng)進行聯(lián)網(wǎng)的接口,具有遠程監(jiān)控傳輸功能。加、減速過程平滑調(diào)節(jié)。
?。?)操作和安全保護系統(tǒng)選用兩套不同配置的plc,互為冗余控制,對提升機運行關(guān)鍵的信號(如速度、容器位置、安全、減速、過卷等等)均采用多線制保護,互為監(jiān)視。
?。?)具有手動、半自動、檢修及應(yīng)急控制等各種控制方式。保證速度圖為s曲線。
?。?)具有以下多種保護功能:
防過卷保護;防過速保護;防過負荷保護、防欠電壓保護;限速保護;深度指示器失效保護;閘瓦過磨損保護;松繩保護;信號方向閉鎖等。
?。?)安全保護有三種狀況(輕故障允許一次開車,嚴重故障,較嚴重故障),并實現(xiàn)不同的處理措施:
輕故障允許一次開車,本次運行結(jié)束后不維修好,不能再次開車。選用雙套plc,雙plc之間既有軟件上的聯(lián)鎖,又有硬件上的聯(lián)鎖和看門狗電路,對plc的運行進行監(jiān)視,防止因plc死機或其他意外原因,造成plc故障時能及時監(jiān)測并參與安全保護。操作臺上裝有19″液晶觸摸屏、指示燈、儀表、選擇開關(guān)、按鈕、音響設(shè)備等,能實現(xiàn)提升機運行的各種控制工藝的要求,實現(xiàn)靜、動態(tài)參數(shù)及故障參數(shù)中文彩屏顯示,故障自診斷及查詢。
較嚴重故障實現(xiàn)先減速到1m/s后實施安全制動(包括機械深度指示器失效、松繩保護、編碼器位置偏差過大、制動油路故障、閘瓦磨損、主回路過壓、接地或欠壓等)。
嚴重故障實現(xiàn)立即啟動安全回路實施安全制動(包括等速過速、限速過速、包絡(luò)線超速、爬行段超速、高低壓電源故障、過流、變頻器故障、錯向、plc故障、過卷、急停操作、網(wǎng)絡(luò)通訊故障、2只測速元件同時損壞、主回路失壓、速度比較錯誤、殘壓高、電機溫度過高等)。
主控plc軟件能完成提升機手動、半自動、自動、檢修、慢動、緊急控制開車等運行方式的控制要求??刂婆c監(jiān)視提升系統(tǒng)各路電源,滿足其控制功能及各項安全保護。對調(diào)速系統(tǒng)行程速度給定的控制,自動減速保護,停車時自動抱閘停車。與信號系統(tǒng)、控制系統(tǒng)之間的提升信號閉鎖,具有完善的保護功能及遠程診斷功能。
輔控plc具備電子數(shù)字監(jiān)控器的功能,進行深度值、速度值、限速值等的指示,通過與主控系統(tǒng)的聯(lián)鎖。實現(xiàn)過卷、定點限速、全速過速、減速過速、開車錯向、斷軸保護等另一套安全保護,并參與系統(tǒng)控制。主/輔控plc均安裝在操作臺臺體內(nèi),并與監(jiān)控系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)通訊,各種信號線通過通訊電纜完成,實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化控制。
6 現(xiàn)場應(yīng)用情況及運行效果
大陽煤礦提升機變頻設(shè)備改造工程調(diào)試一次成功,變頻器已經(jīng)平穩(wěn)運行半年時間。使用變頻器后有以下優(yōu)點:
?。?)變頻系統(tǒng)無需原電控調(diào)速用的交流接觸器及調(diào)速電阻,提高了系統(tǒng)的可靠性,改善了操作人員的工作環(huán)境,使噪音及室溫降低。
?。?)調(diào)速方便,連續(xù)平滑調(diào)節(jié)。
?。?)實現(xiàn)了低頻低壓的軟起動和軟停止,使運行更加平穩(wěn),機械沖擊小,避免了掉道現(xiàn)象。
?。?)啟動及加速過程沖擊電流小,加速過程中最大電流不超過1.3倍的額定電流,提升機在重載下從低速平穩(wěn)無級平滑地升至最高速,沒有大電流出現(xiàn),減小了對電網(wǎng)的沖擊。
?。?)增加了交流制動功能,使重車停車時更加平穩(wěn),有效避免了“溜溝”現(xiàn)象。
?。?)采用回饋制動技術(shù),成功解決了位能負載再生發(fā)電能量處理問題,保證了變頻器的安全運行。
?。?)節(jié)能效果顯著。據(jù)實測,在低速段節(jié)能明顯,一般可達到37%以上。
(8)采用變頻控制后,原繞線式電機可改為普通電機,這不但降低了成本,普通電機比繞線式電機可節(jié)約投資1/3,而且避免了轉(zhuǎn)子炭刷的燒損及維護。
7 結(jié)束語
礦山提升機變頻調(diào)速系統(tǒng)具有控制性能優(yōu)良、操作簡便、運行效率高、維護工作量小等諸多優(yōu)點。四象限高壓變頻器在交流提升機轉(zhuǎn)子串電阻電控系統(tǒng)改造及新提升機電控系統(tǒng)配置中,提高了礦山提升機控制技術(shù)和裝備水平。變頻調(diào)速系統(tǒng)不僅大大提高了礦山交流提升系統(tǒng)的安全性和可靠性,確保了提升機高質(zhì)量運行,實現(xiàn)了高轉(zhuǎn)矩、高精度、寬調(diào)速范圍驅(qū)動,是交流提升機電控系統(tǒng)發(fā)展的方向,應(yīng)用前景廣闊。
(審核編輯: 智匯胡妮)
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