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JCSDNC數(shù)控機床DNC網(wǎng)絡(luò)中應用

來源:互聯(lián)網(wǎng)

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關(guān)鍵詞:JCSDNC 數(shù)控機床 DNC網(wǎng)絡(luò)

    1 生產(chǎn)的需要使我們采用了DNC網(wǎng)絡(luò)

      1.1 生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的主要問題

      隨著數(shù)控機床擁有量的增加和使用水平的提高,我廠大量的精密零件逐漸采用數(shù)控機床來制造,漸漸地我們發(fā)現(xiàn)了下面的一些問題:

      (1)程序管理方面的問題加工零件的種類越來越多,使得程序數(shù)量很快增加,而數(shù)控系統(tǒng)存儲容量有限,不得不刪除舊的程序,以便輸入新的加工程序。由于許多機床的程序僅能以數(shù)字命名,因此在程序名稱與加工內(nèi)容的對應上不直觀,查找起來很不方便。重復生產(chǎn)時往往找不到原來用過的程序,或者需要重新輸入,占用了寶貴的機時,延誤了加工周期。

      (2)程序輸入手段落后由于車間使用的數(shù)控機床存在多種不同的數(shù)控系統(tǒng),在傳輸協(xié)議上有較大的區(qū)別。因此要采用不同的傳輸軟件來傳輸程序。更多的時候是由操作工在機編程,效率低、還要花很多時間去校驗。

      1.2 解決問題的辦法

      如何讓程序的管理更加規(guī)范化?如何減少程序的準備時間,讓機床有更多的時間來加工工件?生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題迫使我們廠開始思考如何更好地使用和發(fā)揮數(shù)控機床的效率。通過調(diào)研,我們廠決定對車間使用的數(shù)控機床進行DNC網(wǎng)絡(luò)管理,并提出了項目的幾個實施目標:(1)實現(xiàn)DNC系統(tǒng)與CAM系統(tǒng)的連接、程序數(shù)據(jù)庫管理、網(wǎng)絡(luò)通訊和在線加工;(2)實現(xiàn)機床工況數(shù)據(jù)的采集和生產(chǎn)效率統(tǒng)計;(3)具有開放的數(shù)據(jù)接口,便于與MES和PDM的集成。通過選型論證,我們最終采用了北京機床所精密機電有限公司的JCSDNC來構(gòu)建數(shù)控機床DNC網(wǎng)絡(luò)。兩年多的實際應用使我們受益非淺?,F(xiàn)將該項目的實施情況作一簡單介紹,供同行業(yè)參考。

    2 DNc網(wǎng)絡(luò)的實施方案

      2.1 加工設(shè)備和CAM軟件配置情況

      需實施DNC管理的設(shè)備共17臺,系統(tǒng)主要是FANUC和HEIDENHAIN兩大類.共7種型號。設(shè)備集中在一樓車間,布局如圖1所示。CAM軟件為PTC的PRO—E,程編室設(shè)在二樓。

    圖1設(shè)備布局

      2.2 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)

      由于車間的數(shù)控機床擁有量不斷增加,因此我們要求所建立的DNC網(wǎng)絡(luò)應該具有良好的擴展能力,并能夠?qū)崿F(xiàn)長距離通訊以及與CAM系統(tǒng)的連接。圖2是該網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)簡圖。

    圖2 DNC嘲絡(luò)結(jié)構(gòu)筒圖

      在該網(wǎng)絡(luò)中采用了MOXA CN2500系列的串口服務(wù)器連接所有的機床。從二層CAM室將企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)延伸至一層車間,與CN2500串口服務(wù)器聯(lián)接。機床通訊網(wǎng)絡(luò)采用光電隔離器實現(xiàn)長距離傳輸,并有效地隔離機床系統(tǒng)與計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的地線。

      2.3軟件模塊

      本系統(tǒng)采用了JCSDNC V3.0軟件中的幾個模塊:NCBASE——數(shù)控程序數(shù)據(jù)庫與流程管理模塊、PowerDNC—DNC網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器模塊、PowerDA--通道通訊監(jiān)控與數(shù)據(jù)采集模塊、PowerDA——數(shù)控作業(yè)安排模塊、PowerEDIT——程序編輯、比較、軌跡顯示模塊、Powerstat——加工業(yè)績統(tǒng)計模塊。

    3 采用NCBASE實現(xiàn)程序的集中管理與流程控制

      數(shù)控程序數(shù)據(jù)庫與流程管理模塊NCBASE是一個可供多人在局域網(wǎng)上同時使用的模塊??梢詫⒊绦蛎c產(chǎn)品號、部件號、零件號、工序號關(guān)聯(lián)管理,甚至包括零件圖片、刀具表、程序極值、文件長度、生成日期等。具有快速的程序定位功能,可以在成千上萬個程序中快速地找出指定零件指定工序?qū)募庸こ绦颉?/span>

      3.1 程序存儲方法和程序命名規(guī)則

      JCSDNC可以將數(shù)控程序保存在數(shù)據(jù)庫里,同時也保留了傳統(tǒng)的DNC軟件中所采用的文件夾管理程序的方式。一臺機床可以對應一個文件夾、或者多臺機床對應一個文件夾,使用時可以靈活設(shè)置。我們現(xiàn)在的做法是:正式生產(chǎn)所用的程序按照嚴格的“產(chǎn)品名一部件名一零件名一工序號”的方式命名,并存儲在數(shù)據(jù)庫中;臨時使用的程序一般放在文件夾中(圖3)。

    圖3數(shù)控程序的存儲管理

      3.2 程序流程管理

      數(shù)控程序一般要經(jīng)過“程序編輯一試切一鎖定一存檔”的不同階段。在JCSDNC中,按照程序所處的不同階段將程序標志為“編輯、試切、鎖定和存檔”四個狀態(tài)。

      (1)編輯——手工或CAM編程,程序分處各編程軟件指定的文件夾中,可由程序員加載至NCBASE。

      (2)試切——經(jīng)審核可以下發(fā)到機床進行試切驗證階段的程序。

      (3)鎖定——經(jīng)試切驗證合格的從機床回傳到計算機中的程序。

      (4)存檔——審核定型歸檔的程序。

      程序狀態(tài)發(fā)生改變時的有關(guān)用戶、時間、改變后的狀態(tài)都實時記錄在數(shù)據(jù)庫中,必要時町以回溯其整個歷程。

    4 網(wǎng)絡(luò)通訊實現(xiàn)高效準確的程序傳輸

      JCSDNC是一個上位機無需人員值守的DNC系統(tǒng),機床與計算機間通常采用“遠程指令”來聯(lián)絡(luò)。遠程指令是JCSDNC系統(tǒng)中約定的一些關(guān)于程序傳輸、信息查詢等命令,嵌入在一個專門用于聯(lián)絡(luò)計算機的簡短的數(shù)控程序中。使用時將該程序發(fā)送給計算機,計算機收到后根據(jù)程序中的遠程指令作響應。在JCSDNC中提供了多種程序下載方法,使用起來很方便。

      (1)采用“遠程指令+程序文件名”調(diào)用如果數(shù)控系統(tǒng)具有全字符鍵盤且能熟記程序文件名的話,就可以用這種方法調(diào)用。指令格式如:/G GEARBOX-1?!埃疓”代表程序下載,“GEARBOX一1”為所請求的程序文件名。

      (2)采用“遠程指令+程序流水號”調(diào)用車間中部分數(shù)控系統(tǒng)并不具備全字符鍵盤,如果按程序文件名調(diào)用就會出現(xiàn)部分字符不能輸入的情況。JCSDNC中有下面兩種方法可以方便地解決這個問題,而不需要用字符編碼的方式替代不能輸入的字符。

     ?、傧螺d程序文件目錄列表:JCSDNC可以使用遠程指令將文件目錄列表下載到數(shù)控系統(tǒng)中。程序目錄列表前自動加了程序下載遠程指令。目錄列表中還包含程序長度、生成日期等信息,例如:

     ?。?br/>  Ol000
      (/G ABC.NC一1234—2005—05—11)
      (/G DEF.NC一1234—2005—05—11)
      (/G GEARBOX一1.NC一1234—2005—05—11)
      M30
     ?。?/span>

      如果要下傳GEARBOX-1程序時,只需要將前兩行刪除后再回傳給計算機就行了。這樣就解決了字符不全不能輸入文件名的問題。

     ?、凇斑h程指令+程序流水號”調(diào)用:如果嫌輸入長串的文件名麻煩的話,還可以有更簡單的程序調(diào)用方法。由于數(shù)控程序保存在NCBASE中時除了與嚴格的文件名對應外,還有一個唯一的庫內(nèi)數(shù)字編號。因此還可以采用“遠程指令+程序流水號”的方法調(diào)用。例如,剛才的GEARBOX一1程序?qū)膸靸?nèi)編號是8099,則可以用“/N8099”來調(diào)用。我廠有臺HEIDEN.HAIN的TNC310系統(tǒng),鍵盤上根本沒有字符鍵,但是利用它的編程指令也可以來實現(xiàn)程序下載、DNC加工等。采用的指令格式如下:

      “L x+9999 Y+程序流水號”實現(xiàn)程序下載

      “L x+9998 Y+程序流水號”實現(xiàn)在線加工

      (3)采用“數(shù)控作業(yè)安排”直接接收有時侯,可利用JCSDNC中的“數(shù)控作業(yè)安排”模塊來指定數(shù)控機床一個時間段內(nèi)加工所需要的程序。這時候,在數(shù)控機床側(cè)只需要按一下輸入鍵,一批程序就能依次傳輸?shù)较到y(tǒng)中。使用“數(shù)控作業(yè)安排”還有一個好處就是:機床側(cè)只能獲得經(jīng)過作業(yè)安排所指定的程序,而不能隨意調(diào)取庫內(nèi)其它程序,這對技術(shù)保密要求很嚴的工廠是很實用的功能。

    5 工況數(shù)據(jù)采集的實現(xiàn)

      JCSDNC中提供了利用“宏程序”自動采集工況數(shù)據(jù)的功能。實際應用時,將編好的程序利用PowerEDIT中的后置處理就可以自動添加宏指令。添加了宏指令的程序傳入到FANUC類的數(shù)控系統(tǒng)后,只要程序運行,DNC計算機就能自動收集到加工開始/加工結(jié)束、當前程序名/指令轉(zhuǎn)速/進給速度/刀號等工況數(shù)據(jù)。由此可以進一步利用JCSDNC中的PowerStat模塊進行機床效率、加工結(jié)果統(tǒng)計,生成相關(guān)圖表。工況數(shù)據(jù)的采集也為我們進一步實施車間生產(chǎn)管理打下了基礎(chǔ)。

    6 實施效果

      JCSDNC在我廠兩年多的應用表明完全達到了當初提出的幾個目標,并產(chǎn)生了很好的效果。主要表現(xiàn)在:(1)NCBASE本身就是一個專用于程序管理的小型PDM。它的應用規(guī)范了程序命名規(guī)則,嚴格了程序管理,加強了程序數(shù)據(jù)的保密性。(2)提高了程序編制、傳輸效率,壓縮了程序準備時間,提高了機床的有效利用率。(3)系統(tǒng)有很好的集成性。采集到的工況數(shù)據(jù)存在開放的數(shù)據(jù)庫中,可以進一步處理以及被其它管理軟件調(diào)用。

    (審核編輯: 智匯張瑜)

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