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數(shù)控機(jī)床伺服系統(tǒng)故障診斷

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關(guān)鍵詞:數(shù)控機(jī)床 伺服系統(tǒng) 數(shù)控技術(shù)


      伺服系統(tǒng)(Servo system)是數(shù)控機(jī)床的主要組成部分,由于它和機(jī)械部分有聯(lián)接,所以出現(xiàn)故障的機(jī)會相對多一些。在數(shù)控機(jī)床中,伺服系統(tǒng)接收數(shù)控系統(tǒng)發(fā)出的位移、速度指令,經(jīng)變換、調(diào)整與放大后,由電動機(jī)和機(jī)械傳動機(jī)構(gòu)驅(qū)動機(jī)床坐標(biāo)軸、主軸等,帶動工作臺及刀架,通過多軸的聯(lián)動使刀具相對工件產(chǎn)生各種復(fù)雜的機(jī)械運動,從而加工出用戶所要求的復(fù)雜形狀的工件。因此伺服系統(tǒng)故障是整個數(shù)控機(jī)床故障的一個重要部分。下面將結(jié)合實際工作中數(shù)控機(jī)床的故障現(xiàn)象,對伺服系統(tǒng)常見故障形式及診斷方法進(jìn)行探討。

    1 參數(shù)設(shè)定錯誤故障

      1)故障現(xiàn)象:1臺配備有FANUC 16M數(shù)控系統(tǒng)的加工中心,在啟動完成進(jìn)入可操作狀態(tài)后,X軸只要一運動就出現(xiàn)高頻振蕩,產(chǎn)生尖叫,系統(tǒng)無任何報警。

      2)分析與處理過程:在故障出現(xiàn)后,觀察X軸拖板,發(fā)現(xiàn)實際上拖板振動位移很小;但觸摸輸出軸可感覺到轉(zhuǎn)子在以很小的幅度、極高的頻率振動,且振動的噪聲就來自X軸伺服單元模塊。

      考慮到振動無論是在運動中還是在靜止時均發(fā)生,與運動速度無關(guān),因而基本上可以排除測速發(fā)電機(jī)、位置反饋編碼器等硬件損壞的可能性。

      分析該振動可能是CNC系統(tǒng)中與伺服驅(qū)動有關(guān)的參數(shù)設(shè)定、調(diào)整不當(dāng)引起的,且由于機(jī)床振動頻率很高和電流環(huán)時間常數(shù)小導(dǎo)致。

      由于FANUC 16M采用的是數(shù)字伺服,其參數(shù)的調(diào)整可以直接通過系統(tǒng)進(jìn)行。維修時調(diào)出伺服調(diào)整參數(shù)界面,并與機(jī)床隨機(jī)資料中提供的參數(shù)表對照,發(fā)現(xiàn)參數(shù)PARNl852、PARMl825與提供值不符,設(shè)定值見表1。將上述參數(shù)重新修改后,振動現(xiàn)象消失,機(jī)床恢復(fù)正常工作。

    2 編碼器故障

      1)故障現(xiàn)象:某采用FANUC 0T數(shù)控系統(tǒng)的數(shù)控車床,開機(jī)后只要Z軸一移動,就出現(xiàn)劇烈振蕩,CNC無報警,機(jī)床無法正常工作。

      2)分析與處理過程:經(jīng)仔細(xì)觀察、檢查,發(fā)現(xiàn)該機(jī)床的Z軸在小范圍(2.5 mm以內(nèi))移動時,工作正常,運動平穩(wěn)無振動;但一旦超過以上范圍,機(jī)床即發(fā)生激烈振動。

      根據(jù)這一現(xiàn)象分析,系統(tǒng)的位置控制部分以及伺服驅(qū)動器本身應(yīng)無故障,初步判定故障在位置檢測器件,即脈沖編碼器上。

      考慮到機(jī)床為半閉環(huán)結(jié)構(gòu),維修時通過更換電動機(jī)進(jìn)行了確認(rèn),判定故障原因是由于脈沖編碼器的不良引起的。

      為了深入了解引起故障的根本原因,維修時作了以下分析與試驗。

      a.在伺服驅(qū)動器主回路斷電的情況下,手動轉(zhuǎn)動電動機(jī)軸,檢查系統(tǒng)顯示,發(fā)現(xiàn)無論電動機(jī)正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn),系統(tǒng)顯示器上都能夠正確顯示實際位置值,表明位置編碼器的A、B、*A、*B信號輸出正確。

      b.由于本機(jī)床Z軸絲杠螺距為5 mm,只要Z軸移動2 mm左右即發(fā)生振動,因此,故障原因可能與電動機(jī)轉(zhuǎn)子的實際位置有關(guān),即脈沖編碼器的轉(zhuǎn)子位置檢測信號C1、C2、C4、C8信號存在不良。根據(jù)以上分析,考慮到Z軸可以正常移動2.5mm左右,相當(dāng)于電動機(jī)實際轉(zhuǎn)動180。,因此,進(jìn)一步判定故障的部位是轉(zhuǎn)子位置檢測信號中的C8存在不良。

      按照上例同樣的方法,取下脈沖編碼器后,根據(jù)編碼器的連接要求(見表2),在引腳N/T、J/K上加載DC5 V后,旋轉(zhuǎn)編碼器軸,利用萬用表測量C1、C2、C4、C8,發(fā)現(xiàn)C8的狀態(tài)無變化,確認(rèn)了編碼器的轉(zhuǎn)子位置檢測信號C8存在故障。

      進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn),編碼器內(nèi)部的C8輸出驅(qū)動集成電路已經(jīng)損壞;更換集成電路后,重新安裝編碼器,并按上例同樣的方法調(diào)整轉(zhuǎn)子角度后,機(jī)床恢復(fù)正常。

    3 伺服電動機(jī)故障

      1)故障現(xiàn)象:1臺配有FANUC FS-11M系統(tǒng)的加工中心,產(chǎn)生SV023和SV009報警。

      2)分析與處理過程:SV023報警表示伺服電動機(jī)過載,產(chǎn)生的原因是電動機(jī)負(fù)載太大;速度控制單元的熱繼電器設(shè)定錯誤;伺服變壓器熱敏開關(guān)不良;再生反饋能量過大;速度控制單元印制線路板上設(shè)定錯誤。

      SV009報警表示移動時誤差過大,產(chǎn)生的原因是:數(shù)控系統(tǒng)位置偏差量設(shè)定錯誤;伺服系統(tǒng)超調(diào);電源電壓太低;位置控制部分或速度控制單元不良;電動機(jī)輸出功率太小或負(fù)載太大等。

      綜合上述2種報警產(chǎn)生的原因,電動機(jī)負(fù)載過大的可能性最大。測定機(jī)床空運行時的電動機(jī)電流,結(jié)果顯示超過電動機(jī)的額定電流。將該伺服電動機(jī)拆下,在電動機(jī)不通電的情況下,用手轉(zhuǎn)動電動機(jī)輸出軸,結(jié)果轉(zhuǎn)動很費勁,這表明電動機(jī)的磁鋼有部分脫落,造成了電動機(jī)超載。

    4 伺服驅(qū)動器故障

      1)故障現(xiàn)象:采用FANUC 0M數(shù)控系統(tǒng)的立式/jn-r中心,在加工過程中,出現(xiàn)ALM414報警,a伺服驅(qū)動器顯示報警8。

      2)分析與處理過程:該機(jī)床采用的是FANUCa系列數(shù)字伺服驅(qū)動系統(tǒng),系統(tǒng)ALM414報警的含義為X軸的數(shù)字伺服系統(tǒng)錯誤。a驅(qū)動器顯示8,表示L軸(在機(jī)床上為X軸)過電流。

      根據(jù)報警顯示內(nèi)容,通過機(jī)床自診斷功能,檢查診斷參數(shù)DGN720,發(fā)現(xiàn)其第4位為“1”,即X軸出現(xiàn)過電流(HCAL)報警。FANUC數(shù)字伺服X軸產(chǎn)生HCAL報警的原因主要有:X軸伺服電動機(jī)的電樞線產(chǎn)生錯誤;伺服驅(qū)動器內(nèi)部的晶體管模塊損壞;X軸伺服電動機(jī)繞組內(nèi)部短路;伺服驅(qū)動器的主板PCB損壞。

      根據(jù)故障情況,由于發(fā)生故障前機(jī)床可以正常工作,故基本可以排除X軸伺服電動機(jī)聯(lián)接錯誤的可能性。

      測量X軸伺服電動機(jī)的電樞繞組,發(fā)現(xiàn)三相繞組電阻相同,阻值在正常的范圍,故可以排除電動機(jī)繞組內(nèi)部短路的原因。

      檢查伺服驅(qū)動器內(nèi)部的晶體管模塊,用萬用表測得電源輸入端的相間電阻只有6 Q,低于正常值。因此,可以初步判定驅(qū)動器內(nèi)部晶體管模塊損壞。經(jīng)仔細(xì)檢查確認(rèn)晶體管模塊已經(jīng)損壞;更換一晶體管模塊后,故障排除。

    5 速度控制單元故障

      1)故障現(xiàn)象:1臺配有FANUC 7M系統(tǒng)的立式加工中心,開機(jī)時,系統(tǒng)出現(xiàn)ALM05、07和37號報警。

      2)分析與處理過程:FANUC 7M系統(tǒng)ALM05報警的含義是系統(tǒng)處于急停狀態(tài);ALM07報警的含義是伺服驅(qū)動系統(tǒng)未準(zhǔn)備好;ALM37是y軸位置誤差過大報警。分析以上報警,ALM05報警是由于系統(tǒng)急停信號引起的,通過檢查可以排除;ALM07報警是系統(tǒng)中的速度控制單元未準(zhǔn)備好,可能的原因有:電動機(jī)過載;伺服變壓器過熱;伺服變壓器保護(hù)熔斷器熔斷;輸入單元的EMG(INl)和EMG(IN2)之間的觸點開路;輸入單元的交流100 V熔斷器熔斷(F5);伺服驅(qū)動器與CNC間的信號電纜連接不良;伺服驅(qū)動器的主接觸器(MCC)斷開。

      ALM37報警的含義是位置跟隨誤差超差。綜合分析以上故障,當(dāng)速度控制單元出現(xiàn)報警時,一般均會出現(xiàn)ALM37報警,因此故障維修應(yīng)針對ALM07報警進(jìn)行。

      在確認(rèn)速度控制單元與CNC、伺服電動機(jī)的連接無誤后,考慮到機(jī)床中使用的X、y、Z伺服驅(qū)動系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和參數(shù)完全一致,為了迅速判斷故障部位,加快維修進(jìn)度,維修時首先將X、Z 2個軸的CNC位置控制器輸出連線XC(Z軸)和XF(y)軸以及測速反饋線XE(Z軸)與XH(y軸)進(jìn)行了對調(diào)。這樣,相當(dāng)于用CNC的y軸信號控制Z軸,用CNC的Z軸信號控制Y軸,以判斷故障部位是在CNC側(cè)還是在驅(qū)動側(cè)。經(jīng)過以上調(diào)換后開機(jī),發(fā)現(xiàn)故障現(xiàn)象不變,說明本故障與CNC無關(guān)。

      在此基礎(chǔ)上,為了進(jìn)一步判別故障部位,區(qū)分故障是由伺服電動機(jī)還是驅(qū)動器引起的,維修時再次將Y、Z軸速度控制單元進(jìn)行了整體對調(diào)。經(jīng)試驗,故障仍然不變,從而進(jìn)一步排除了速度控制單元的原因,將故障范圍縮小到y(tǒng)軸直流伺服電動機(jī)上。為此,拆開了直流伺服電動機(jī),經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),該電動機(jī)的內(nèi)裝測速發(fā)電機(jī)與伺服電動機(jī)間的聯(lián)接齒輪存在松動,其余部分均正常。將其聯(lián)接緊固后,故障排除。

      通過以上5個實例可以發(fā)現(xiàn),伺服系統(tǒng)的故障診斷,雖然由于伺服驅(qū)動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家的不同,在具體做法上可能有所區(qū)別,但其基本檢查方法與診斷原理卻是一致的。

    6 結(jié)語

      根據(jù)我們的維修經(jīng)驗,檢查伺服系統(tǒng)的故障首先應(yīng)該分析數(shù)控系統(tǒng)報警信息以及伺服系統(tǒng)的報警指示,仔細(xì)觀察故障現(xiàn)象,根據(jù)伺服系統(tǒng)的工作原理和機(jī)床的電氣原理圖,對可疑的故障點逐一檢查排除,在有條件的情況下采取互換法,最終確認(rèn)故障原因,從而排除機(jī)床故障,提高數(shù)控機(jī)床的使用效率。


    (審核編輯: 智匯張瑜)

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